新启元公司讯(通讯员 蔡欣月)运行三部负责全公司公共能源的供应,为装置的稳定生产提供有力的“后勤”保障,同时也是公司能源消耗的大户,天然气、新鲜水、动力电等能源都是真金白银的付出,作为动力车间,稳定运行、创新节能就是对公司最大的贡献。为此,在部门经理刘贤成的领导下,运行三部成立了锅炉装置节能攻关小组,大胆创新,完成了一系列的技改,实现了小投资大回报,为公司节能降耗添上了浓墨重彩的一笔。
一、35吨锅炉除氧器水封改造初见成效
35吨锅炉设计低压除氧器一台,用于去除锅炉给水中的溶解氧,除氧器配套设计水封筒一套,用于保护除氧器不超压。但是水封筒液面高度不够,起不到水封的作用,造成除氧器大量蒸汽排空浪费。通过现场检查,重新梳理工艺流程,对除氧器水封进行改造,稳定除氧器运行的同时避免了蒸汽的排空损失,通过数据测算,每天节约蒸汽11吨,年节省费用约103.4万元。
二、减温减压器改造,锅炉降压运行,利润可观
150吨锅炉原设计是高温高压煤粉锅炉,设计压力9.81Mpa,设计温度540℃。目前公司的生产工况不需要高压蒸汽,锅炉降压能极大降低锅炉能耗,经过和青岛海泰公司对接,通过改造减温减压器调节阀实现了锅炉降压。5月份锅炉停炉检修完成改造并投入运行,锅炉的运行压力由原来的9.81Mpa降至5.0Mpa,此改造把锅炉吨蒸汽耗燃气降低了11.08m3/t,效益测算年节约费用可达1048.5万元。
三、150吨锅炉给水泵降压改造,小投资大回报
150吨锅炉通过“减温减压器改造”已经实现降压运行,后来发现配套的“给水泵”功率较大,有必要进一步节能改造。技术攻关小组与沈阳展华泵业有限公司进行深入对接,决定采取删减叶轮的方式降低给水泵的轴功率。通过此项改造,锅炉的吨蒸汽耗电由原来的17.04千瓦降低到13.02千瓦,节省费用约149.1万元/年。
运行三部秉承“认真、真实、实在”的企业精神,以集团董事长“坚决执行拼、抢、闯”的指示精神为引领,脚踏实地、勇于创新,上半年共计完成节能技改8项,测算全年节约资金1415.3万元,我们用实际行动诠释着节能降耗的真正意义,因为我们坚信节能永无止境,创新总在路上!